“瓦斯不治,礦無寧日”。雖然高、低濃度瓦斯利用技術(shù)相繼成熟,但只有徹底解決煤礦通風(fēng)瓦斯(乏風(fēng))的問題,變害為寶,才算真正把瓦斯吃干榨凈。
“總體技術(shù)水平先進!眹夷茉淳秩涨敖M織的專家組對勝利油田勝利動力機械集團有限公司(勝動集團)研發(fā)的煤礦通風(fēng)瓦斯(乏風(fēng))氧化技術(shù)及6萬立方米/小時煤礦乏風(fēng)氧化裝置項目給予這樣的評價。
“低濃度瓦斯特別是低于1%的通風(fēng)瓦斯利用在國際也很少,這項成果總體技術(shù)水平先進,為瓦斯利用、煤礦企業(yè)節(jié)能減排提供了一個新的途徑,”通風(fēng)瓦斯(乏風(fēng))氧化技術(shù)及6萬立方米/小時煤礦乏風(fēng)氧化裝置應(yīng)用技術(shù)成果鑒定組組長、中國工程院院士周世寧告訴記者:“通風(fēng)瓦斯(乏風(fēng))的利用,對緩解能源危機、減少溫室氣體排放、保護環(huán)境具有重要意義!
低濃度瓦斯能發(fā)電嗎?
我國煤層氣(俗稱瓦斯)資源儲量36.8萬億立方米,位居世界第三位。加強煤礦瓦斯綜合治理、加快煤層氣開發(fā)利用,有利于遏制煤礦瓦斯事故、促進煤礦安全生產(chǎn)、增加潔凈能源供應(yīng),還可以優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),推動經(jīng)濟增長,促進能源行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。
位于山東省東營市的勝動集團在2000年就掌握了濃度大于30%的瓦斯發(fā)電技術(shù),并于2000年5月在山西晉城沁水五里廟煤礦投產(chǎn)了國內(nèi)第一座瓦斯發(fā)電站。隨著科技水平的不斷提高,利用高濃度瓦斯發(fā)電技術(shù)已趨向成熟,但低濃度瓦斯由于瓦斯含量少、穩(wěn)定性差且接近爆炸極限,傳統(tǒng)發(fā)電機難以適應(yīng),發(fā)電操作難度大,開發(fā)利用研究相對滯后。從2005年開始,勝動集團又開始組織科研人員進行低濃度瓦斯(6%~30%)發(fā)電技術(shù)攻關(guān),2007年,專利技術(shù)“低濃度瓦斯發(fā)電及輸送系統(tǒng)”研發(fā)成功。
“當(dāng)我們的低濃度瓦斯發(fā)電機組成功在淮南礦業(yè)集團投產(chǎn)發(fā)電時,一位德國專家拿著自己現(xiàn)場檢測的11.3%的瓦斯?jié)舛,連連搖頭認為不可思議!眲賱蛹瘓F執(zhí)行總裁王志春告訴記者。
今年4月,新汶礦業(yè)集團的趙官煤礦利用勝動集團新研發(fā)的柴油引燃技術(shù),建成了國內(nèi)首座瓦斯?jié)舛仍?%左右的低濃度瓦斯發(fā)電廠。在趙官煤礦瓦斯發(fā)電站,工作人員告訴記者,瓦斯發(fā)電流程主要包括瓦斯抽采和發(fā)電兩大環(huán)節(jié),瓦斯被抽采上來后進入專用輸送管道,在管道中經(jīng)過冷卻等技術(shù)處理后成為發(fā)電燃料,通過瓦斯發(fā)電輸氣系統(tǒng)傳送到瓦斯發(fā)電機組,并最終轉(zhuǎn)化成可利用的電能。
高、低濃度瓦斯在變害為寶、為民造福的同時,還有另一道技術(shù)難題——濃度更低的通風(fēng)瓦斯(乏風(fēng)):不排干凈會威脅礦工安全,排到空中又加劇全球變暖、浪費能源。
讓通風(fēng)瓦斯不用再排空
通風(fēng)瓦斯(乏風(fēng))是指甲烷濃度低于0.75%的煤礦瓦斯,由于其甲烷含量極低,如果進行分離提純,耗能遠遠超過獲取的甲烷能量,很不經(jīng)濟。這種濃度的甲烷也不能直接燃燒,所以長期以來只能排空。據(jù)統(tǒng)計,在我國煤礦排放的甲烷中,礦井乏風(fēng)占80%左右。
勝動集團從2006年初開始進行煤礦通風(fēng)瓦斯(乏風(fēng))利用技術(shù)的探索,并于2008年開始進行氧化利用技術(shù)及裝置的試驗研究和產(chǎn)品開發(fā),在陜西彬長礦業(yè)集團大佛寺煤礦完成了6萬立方米/小時煤礦乏風(fēng)氧化裝置性能試驗和工業(yè)性穩(wěn)定運行試驗,各項參數(shù)均達到設(shè)計要求,是全國目前單臺處理能力最大的通風(fēng)瓦斯氧化裝置。
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